截至目前,中國(guó)石油遼河油田高升采油廠軟化水使用量由1350立方米/天提升至1700立方米/天,節(jié)約鍋爐清水拉運(yùn)費(fèi)用148萬元。這一亮眼數(shù)據(jù)的背后,是該廠清水減量替代工程持續(xù)釋放的效益紅利。2024年底,針對(duì)注汽供水量不足的問題,高升采油廠啟動(dòng)清水減量替代工程,通過“污水深度處理擴(kuò)容+軟化水替代+管網(wǎng)優(yōu)化”三步戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)注汽供水系統(tǒng)全面升級(jí)。
5月6日,在高一聯(lián)4號(hào)樹脂罐旁,隊(duì)長(zhǎng)王小兵正緊盯儀表數(shù)據(jù),記錄樹脂罐再生處理的運(yùn)行參數(shù)。“去年這時(shí)候,單罐再生期間日處理量直接‘掉’了20立方米/小時(shí)?!蓖跣”榻B,“現(xiàn)在有了‘替補(bǔ)隊(duì)員’,再生期間處理能力也能保持穩(wěn)定。”作為該廠污水深度處理的“核心車間”,高一聯(lián)的四臺(tái)樹脂罐日夜運(yùn)轉(zhuǎn),將油井采出污水中的鈣鎂離子“過濾”干凈,轉(zhuǎn)化為符合注汽標(biāo)準(zhǔn)的軟化水。這些“重生水”經(jīng)過加熱,成為驅(qū)動(dòng)地下原油流動(dòng)的“熱能引擎”。
今年一季度,該站污水處理量同比增加2.4萬立方米,軟化水日利用量提升350立方米,每天還能“擠”出300立方米供給壓裂作業(yè)。如今,前端制水與后端用水終于跳起“平衡舞”,清水減量工程真正實(shí)現(xiàn)了“讓每一滴污水創(chuàng)造價(jià)值”。據(jù)悉,年初進(jìn)行注汽摸排時(shí)數(shù)據(jù)顯示,因管網(wǎng)不暢,39口注汽井每年需消耗10萬立方米清水,僅罐車?yán)\(yùn)費(fèi)用就達(dá)275萬元。生產(chǎn)運(yùn)行部副部長(zhǎng)于光亮表示,“有的末端壓力不足,有的管線‘單線作戰(zhàn)’,軟化水根本送不到‘田間地頭’?!?/p>
為了打通這“最后一公里”,今年1月高升采油廠開展“四維治理”,在12站、27站啟用采暖泵“兼職”供水,解決“水流不動(dòng)”難題;2臺(tái)移動(dòng)增壓撬靈活調(diào)配,動(dòng)態(tài)提升末端壓力;小蓮花泡平臺(tái)消耗氣管線實(shí)現(xiàn)“高低壓切換”,注汽時(shí)供高壓外來氣,平時(shí)輸?shù)蛪合臍猓?6站加藥泵升級(jí)為“變形金剛”,注汽時(shí)變身2.5兆帕增壓泵。“現(xiàn)在軟化水可以直達(dá)每口‘口渴’的注汽井,再不用靠罐車‘輸液’了?!庇诠饬琳f。
“等水來”到“水自來”,這場(chǎng)綜合治理不僅打通了物理管網(wǎng),更連通了效益增長(zhǎng)的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”。在清水減量替代工程中,高升采油廠創(chuàng)新實(shí)施“三精”策略提質(zhì)增效。高18-蓮H701井場(chǎng)盤活閑置注汽管線,實(shí)現(xiàn)3口井污水直供,節(jié)約管線成本19萬元;高269平臺(tái)通過管網(wǎng)多功能改造,7口井年省拆裝及清水成本27萬元;四個(gè)月累計(jì)減少補(bǔ)水15井次、保水9井次,運(yùn)費(fèi)直降148萬元。
與此同時(shí),高升采油廠以精細(xì)化管理為抓手,在清水減量上下足“繡花功夫”,曙150井采用地表水壓裂,節(jié)約清水量1.2萬立方米;水套爐補(bǔ)水改用軟化水,日均節(jié)水10立方米,張一塊區(qū)域9口井壓裂以軟化水替代清水。四個(gè)月來,該廠清水用量同比減少3.84萬立方米,直接節(jié)約成本76.8萬元。
“這就像給全廠裝上了‘水效益’倍增器?!毙履茉错?xiàng)目部副主任冷文學(xué)表示,每投入1元改造資金,可產(chǎn)生4元的綜合效益。隨著軟化水在注汽、壓裂等環(huán)節(jié)的逐步替代,高升采油廠正向著“全年節(jié)約清水10萬立方米”的目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。
“作為干部,我們更要在急難險(xiǎn)重生產(chǎn)任務(wù)中當(dāng)先鋒、做表率,全力以赴完成各項(xiàng)工作任務(wù)。”6月13日,中國(guó)石油大慶油田采油二廠第二作業(yè)區(qū)測(cè)調(diào)班黨支部書記張冬梅在班前會(huì)上說道。中國(guó)石油大慶油田采油二廠第二作業(yè)
近日,中國(guó)石油遼河油田采油工藝研究院在冷家油田雷46-51-55井成功實(shí)施一口最小隔層1.6米的智能精細(xì)分注井。
6月12日,在中國(guó)石化中原油田普光氣田天然氣凈化廠廠區(qū)外的40米大道上,一條長(zhǎng)達(dá)一公里的“車龍”從生產(chǎn)管理中心延伸至該廠二號(hào)橋,來自全國(guó)各地的貨運(yùn)司機(jī)正排隊(duì)裝載硫黃,為農(nóng)業(yè)“三夏”(夏收、夏種、夏管)...
6月9日,在中國(guó)石油大慶油田采油二廠第六作業(yè)區(qū),安全風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)競(jìng)賽正如火如荼地進(jìn)行著,來自作業(yè)區(qū)的采油崗、集輸崗、基層班干部參與其中,圍繞安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)防控能力等方面知識(shí)開展全面測(cè)評(píng)。進(jìn)入6月,
6月10日9時(shí)30分,細(xì)雨如織,中國(guó)石油大慶油田采油二廠第七作業(yè)區(qū)薩南4號(hào)配制班副隊(duì)長(zhǎng)荊韜在巡查中發(fā)現(xiàn)異常,“清水管線有漏點(diǎn)!”他心頭一緊,立刻冒雨沖向水罐驗(yàn)證。關(guān)閉清水管線的進(jìn)出口閥門,水表流量計(jì)上
在安全生產(chǎn)的征程中,資源共享中心以“零事故”為目標(biāo),用責(zé)任與擔(dān)當(dāng)筑牢安全防線。截至2025年6月,中心實(shí)現(xiàn)自成立以來1542天安全無事故,這一成績(jī)的背后,是他們始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思