中化新網(wǎng)訊 近期,榆林煉化聯(lián)合三車間100萬(wàn)噸/年連續(xù)重整裝置及其再生注氯系統(tǒng)運(yùn)行漸趨平穩(wěn),機(jī)泵檢修頻次大幅降低。
據(jù)介紹,用于100萬(wàn)噸/年連續(xù)重整裝置的貴金屬重整催化劑已經(jīng)運(yùn)行至后期,催化劑持氯水平較早期明顯下降,為了做好裝置運(yùn)行末期水氯平衡控制,車間高度重視注氯環(huán)節(jié),對(duì)再生注氯泵進(jìn)行標(biāo)定,規(guī)定每班次加工量下的注氯量,崗位人員詳細(xì)記錄注入系統(tǒng)的劑量,技術(shù)人員根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果調(diào)整,確保反應(yīng)系統(tǒng)水氯平衡處于最優(yōu)狀態(tài)。
崗位人員在巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)再生注氯泵打量能力下降。技術(shù)人員排查泵原因后發(fā)現(xiàn),機(jī)泵出口單向閥堵塞較嚴(yán)重,分析雜質(zhì)來(lái)源發(fā)現(xiàn)可能是注氯系統(tǒng)實(shí)際老化,管路腐蝕雜質(zhì)影響機(jī)泵運(yùn)行所致。車間立即組織清理注氯罐體,徹底置換出老化試劑,并根據(jù)試劑理化特性匹配耐腐蝕材質(zhì)的不銹鋼流體無(wú)縫管進(jìn)行局部更換,以緩減介質(zhì)對(duì)碳鋼管路腐蝕產(chǎn)生的雜質(zhì)。
經(jīng)過(guò)清理管路、置換試劑、變更不銹鋼管線和彎頭后,再生注氯量逐漸趨于穩(wěn)定狀態(tài),設(shè)備檢修率大幅下降,生產(chǎn)運(yùn)行成本得到有效控制,“四小”管理從問(wèn)題本質(zhì)入手解決了設(shè)備本質(zhì)問(wèn)題,“臟堵管路”變“通途”裝置的管控水平得到提高。
5月31日,茂名石化煉油轉(zhuǎn)型升級(jí)及乙烯提質(zhì)改造項(xiàng)目迎來(lái)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)——首船大件設(shè)備“四大塔器”(乙烯塔、1/2號(hào)丙烯塔、堿洗塔)順利抵達(dá)水東港。
日前,茂名石化煉油轉(zhuǎn)型升級(jí)及乙烯提質(zhì)改造項(xiàng)目首件核心設(shè)備——300萬(wàn)噸/年重油高效催化裂解(RTC)裝置核心設(shè)備再生器燒焦罐段順利完成吊裝。
壓縮機(jī)組,常用于破解氣井在持續(xù)開(kāi)發(fā)中地層壓力逐漸下降、采收率降低的問(wèn)題。
近日,青海鹽湖工業(yè)股份有限公司對(duì)2024年在能源管理、設(shè)備管理工作中表現(xiàn)突出的單位及個(gè)人予以嘉獎(jiǎng)。
近日,中原油田石油工程技術(shù)研究院研發(fā)的油田首臺(tái)套連續(xù)泡排加注裝置,在普光氣田通南巴區(qū)塊馬2-5井一次投用成功,實(shí)現(xiàn)了日均增氣1000立方米,采氣效率較以往提升17.2%。